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质量改善故事

类别:经典案例  发布时间:2018-09-13  浏览:2264 次

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【改善源起】

NW科技为为中国环保纸袋的领航者,拥有国际先进的自动化制袋流水线。其产品受各行业知名品牌所青睐。长期以来,在产品质量上存在一定的瓶颈,而这些瓶颈也导致了很多的客户抱怨与投诉,也因此产生了很多无法返修的报废,而造成的生产成本的损失。为突破这个品质瓶颈,2015年7月,派遣了质量部的刘主管参加了福友企管主办的《品质管理专修班》为期7天的课程培训,期望借由学习能让刘主管带回突破瓶颈的方法!

以下,便是NW科技刘主管从学习到改善的过程!

【改善启动】

2015年7月NW科技刘主管带着突破产品质量瓶颈的目的前来福友企管《品质管理专修班》学习,在经历了7天系统性的学习之后,回到企业后立即运用在《品质管理专修班》所学的工具和手法针对产品质量瓶颈进行分析。并设定出改善主题进行改善。

【问题整理】

刘主管首先对客户产生抱怨与投诉的项目进行收集汇整,得到以下三点主要问题:
1.手柄打皱不良直接影响到纸袋外观;导致客户投诉和抱怨
2.手柄严重打皱无法返修最终报废将增加损耗和生产成本
3.手柄打皱是目前我们环保纸袋的最顽固的不良

【改善主题的选定】

在分析出原因之后,刘主管依分析统计结果制定了改善主题,改善主题定为:手柄打皱项目的改善

【改善小组成立】

制定出改善主题后,刘主管随即召集相关部门人员协调人员组建改善小组,改善小组人员名单如图1:


【相关数据收集】
改善主题既定,改善小组成立,刘主管便开始针对改善主题的现况进行数据收集及说明。如图2:


【改善目标及项目确定】

刘主管在了解改善主题的现况,与改善小组共同经过审慎评估后运用SMART原则制定出了改善目标如图3: 


【问题原因分析】

改善小组针对改善主题进行了原因分析。如图4:


【制定改善对策及改善时程】

改善小组根据原因分析结果,制定改善对策及改善工作进行时程如图5:



【效果验证】

在历经了3个月的改善期后,进行了效果验证。改善效果:捉衣藏2015-03-22号委托SGS验货明确提出手柄褶皱严重,2015-09-20号再次委托SGS验货时没有提出手柄褶皱问题,手柄褶皱改善有明显进步!如图6:


【效果验证】

在历经了3个月的改善期后,进行了效果验证。改善效果:捉衣藏2015-03-22号委托SGS验货明确提出手柄褶皱严重,2015-09-20号再次委托SGS验货时没有提出手柄褶皱问题,手柄褶皱改善有明显进步!如图6:


改善效果: 
1.通过单面贴片上胶,纸绳毛刷上胶后,纸绳与贴片之间粘合牢固,
负重测试5KG悬挂4H,手柄没有脱落,负重测试OK。
2.通过单面贴片上胶,纸绳毛刷上胶后,纸绳与贴片之间粘合牢固,负重测试10KG悬挂4H,手柄没有脱落,负重测试OK。
3.通过单面贴片上胶,纸绳毛刷上胶后,纸绳与贴片之间粘合牢固,负重测试14KG悬挂4H,手柄有脱落现象,通过分析,存在两个方面的问题:a)胶量不足;改进方法:14KG级的纸袋采取两贴片面上胶的方式,确保足够的胶水,b)纸绳脱皮;改进方法:要求厂家使用正品纸,提高纸张的撕裂度,从而减少纸张抗拉不足破裂产生脱皮。

【效益评估】

在改善活动告一段落并完成效果验证后,改善小组针对改善结果实施了效益评估:

有形效果: 
P-008手柄胶8.56元/KG×(改善前每个袋上胶量0.000666KG/个-改善后每个袋上胶量0.0005KG/个)×三车间月平均产量10321433×12月= 8.56×(0.000666-0.0005)×10321433个/月×12=175996RMB 

【下一步行动】

在本次改善活动效果确认之后,改善小组又立即进行了下一步的行动规划,进入了下一次PDCA。
1.需要明确各机台上胶量大小,统一作业方式 (负重5KG\10KG单面上胶、14KG双面上胶)
2.明确对压铁人员的作业方法进行指引,明确压铁的方法与数量 (作业指导书导入应用) 
3.需要对贴工的手法进行指导与验证,确保手法符合作业要求(作业指导书导入应用)【标准化与认知】  
   
【持续改善——管理落地】


【结语】

本案例中NW科技的改善活动,在突破品质瓶颈后,除了把改善结果固化成为公司标准外,更进一步在为未来企业的质量管理做预备,准备进行持续改善。
一个企业要想把改善活动持续推进,并先让改善成果得以维持,必须将持续改善和企业的战略结合起来,把改善的课题,目标和企业的业绩指标挂钩。把改善活动和日常管理工作结合起来,使改善活动成为企业管理体系的一部分。建立一套完整的改善活动的流程和标准工作。使每个改善活动都得到全面的管理和维护。这样,改善成果的维持才会有了基础和保证。

(以上案例因涉及IE专修班所属企业生产机密,故以上案例的公司名称及人员名称均为化名)
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